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首钢京唐炼铁作业部向基础管理要一流指标

作者:山东聊城盛铭钢材有限公司 来源:http://www.sdlbg.com 时间:2012/4/8 20:30:19 人气:222

 

跨入2010年,首钢京唐公司1号5500立方米高炉生产捷报频传。1月份高炉生产质量和主要技经指标均超计划完成,2月份高炉指标又实现了新突破。2月份,生铁产量35.97万吨,超计划1.67万吨,利用系数2.336,入炉焦比286.57千克/吨,喷煤比160.65千克/吨,燃料比481.56千克/吨,均达到国内外先进水平。这是首钢京唐公司炼铁作业部强化基础管理,全面提升管理水平,不断优化技术经济指标的结晶。

强化基础管理 稳步提高技术经济指标

首钢京唐公司炼铁作业部不断强化设备系统现代化管理,逐步建立起以点检为中心的精细化管理模式,充分发挥现代化大型设备的功能。建立起区域管理与点检系统管理相结合的纵横管理体系,以不同的工艺系统为划分单位建立点检系统,使相关点检人员能在最短的时间内熟练掌握本系统的点检工作,实现各纵向系统点检的专业化;根据各系统相互影响、相互关联的特点,建立串联各纵向点检系统的横向管理体系。纵横管理体系的建立,使生产过程的各个环节更加协调顺畅,实现炼铁系统设备运行的******化。与此同时,他们加强备品备件的台帐管理,规范管理流程,按照台套设备建立备件更换及使用情况台帐,摸清各设备的备件使用周期,实现备件的计划性更换。

在生产组织管理上狠抓作业长制执行,做到职责明确。要求作业长随时保持与各生产系统的沟通,了解生产经营信息,及时调整高炉操作。在组织生产中,作业长遵循工序服从原则,把好上道工序的原燃料标准,生产出合格的铁水,为下道炼钢工序提供保证。针对人员新、设备新、技术工艺新的特点,积极开展管理人员和岗位职工培训,不断提高职工的专业能力和操作水平。

通过不断强化基础管理,有效保障了生产的稳定顺行。在生产过程中,根据炼铁后道工序消化铁水能力,确定高炉铁水产量,制定日作业计划,逐步提高利用系数,强化高炉冶炼,达到强化高炉冶炼和铁水消化能力的平衡。采取平衡风量、使用顶压、适时富氧和加湿等措施,调整控制高炉冶炼,稳步提高高炉利用系数。去年11月上旬,高炉利用系数稳定在2.30,达到了设计水平;11月24日以后富氧率稳定在3.0%,12月达到设计值3.5%;通过加重焦炭负荷,焦比、燃料比逐渐降低。11月高炉入炉焦比降到300千克/吨以下,12月高炉入炉焦比降到288千克/吨,低于290千克/吨的设计值。去年8月以来高炉的燃料比保持在485千克/吨,低于490千克/吨的设计值。他们在降低焦比、燃料比的同时,逐步提高高炉风温,一方面提高了炉缸活跃度,增加了炉缸热量储备,另一方面提高渣铁物理热,改善渣铁流动性,有利于渣铁及时排放,有利于保持炉况的顺行稳定。开炉初期高炉送风风温为711℃,随着高炉强化有计划逐步提高风温,11月中旬以后风温稳定在1290℃以上,12月中旬后高炉风温逐步达到设计风温1300℃,这是世界冶金史上炼铁高炉首次突破的风温。他们还通过抓好精料、规范和完善出铁制度等措施,保证了高炉炉况的长期稳定。高炉投产后,产量和主要技术经济指标稳步提高。

加强技术创新 打造现代化智能生产平台

首钢京唐“烧结智能闭环操作控制系统”投入使用后,炼铁作业部围绕系统在烧结生产技术管理、生产组织管理上不断探索,努力搭建生产流程的自动化和智能化平台。

炼铁作业部坚持把技术引进和技术创新相结合,先后引用环冷机废气余热回收、烧结机节能式点火器、低碳厚料层生产工艺等13项新技术;进行烧结机台车和环冷机台车加宽技术、烧结机智能润滑技术、梯形布料技术等10余项技术创新。在烧结生产组织管理上,确立“理工艺、强管理、保安全、重培训”的管理思路。根据工作实际,建立各项规章制度,构建烧结分厂基础管理平台。一是组织制定烧结岗位操作规程、烧结工艺技术规程;二是制定“三规一制”和各项管理制度;三是制定各岗位人员的工作和安全职责,落实到岗到人;四是根据工作实际情况,加强职工的扩展学习,一岗学多岗,优化岗位配置。随着专家系统投入,烧结生产逐步进入稳定运行,主要技术经济指标逐步步入正常稳定程序。

眼睛向内找差距 对标挖潜降成本

严格控制各种消耗,大力降低生产成本,对于提高企业生产经营水平尤为重要。炼铁作业部根据吨铁成本要降到2000元以下的目标要求,瞄准国内外钢铁厂先进指标,从生产流程入手,认真分析每一个环节的成本,找差距,提出了一系列降成本措施,并层层分解落实。降低白灰采购标准,采用二级白灰粉替代一级白灰粉,用石灰石粉替换部分二级白灰,将白灰配比由6.0%降低到5.0%,使用套筒窑白灰代替部分二级白灰;地方粉配比由10%逐步降低到5%,料场混匀矿中配入0.8%氧化铁皮,替代同比例混匀矿粉;压缩修理费,在可控项目上杜绝浪费,降低机物料消耗,尽可能减少检修时间,延长生产运营期。2009年实现增收节支9000余万元.

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